Анализ неисправностей ротора синхронного двигателя

Синхронный двигатель большой мощности 8 000 л.с., 13,2 кВ, 200 об/мин, который управляет поршневым компрессором на химическом заводе, отключился от предупреждения о “коротком замыкании” во время запуска с помощью прибора General Electric Multilin® за 65 миллисекунд.
Двигатель был протестирован с использованием ряда различных технологий, включая сравнительное тестирование перенапряжения, которое не выявило неисправности.
Затем был использован прибор ALL-TEST IV PRO™, чтобы исследовать обмотку и изолировать неисправность.  

Подробности:

Место проведения: Среднезападный нефтехимический завод Оборудование: 8,000 л.с., 13.2 кВ, 200 об/мин Синхронный двигатель на рециркуляционном компрессоре Затронутые системы: 25% систем сжатого воздуха завода Стоимость: ~125 000 долларов в час Экономия: >$2,000,000  

Первоначальное чтение

Первоначальное тестирование дало следующие результаты: Эти показания явно указывают на неисправность (I/F и фазовый угол).
Для дальнейшего исследования и выявления неисправности были сняты дополнительные показания, при этом ротор был сдвинут на несколько градусов. Анализ неисправностей ротора двигателя с помощью технологии MCA от ALL-TEST Pro.

 

Найдены неисправности ротора двигателя

Как было замечено, скорее всего, имело место несколько неисправностей ротора двигателя, поскольку показания неисправностей следуют за изменением положения ротора.
Кроме того, показания импеданса и индуктивности не следуют друг за другом, что указывает на плохое состояние обмотки (подтверждено предыдущим тестированием частичного разряда).
На основании того, как быстро сработала защита двигателя, был сделан первоначальный вывод: либо произошел катастрофический отказ обмотки статора, либо возникла проблема с одной из вторичных цепей.
По результатам двух тестов ALL-TEST IV PRO™ были определенно выявлены неисправности обмотки ротора.
После разборки для дальнейшего поиска неисправностей было обнаружено, что четыре из 36 катушек ротора полностью закорочены, а еще две закорочены менее сильно.
Для того чтобы оборудование заработало, четыре запасные катушки были использованы для запуска двигателя, в то время как были разработаны планы по перемотке двигателя во время следующей плановой остановки.
Испытания вторичных (роторных) регуляторов показали, что они были повреждены в результате короткого замыкания ротора, что привело к быстрому отключению двигателя.
Эта цепь также была отремонтирована.  

Избежание затрат

Прибор ALL-TEST IV PRO™ был использован для выявления неисправности, из-за которой критически важное оборудование было отключено более чем на сутки, в то время как для устранения неполадок использовалось другое оборудование.
Неисправность была обнаружена только после использования ALL-TEST IV PRO™ в течение 45 минут.
Потеря времени составила несколько миллионов долларов потерянного производства.
При последующей неисправности прибор ALL-TEST IV PRO™ был использован для проверки приемлемого состояния двигателя перед запуском, и для получения точных результатов потребовалось всего несколько минут, что позволило быстро вернуть двигатель в эксплуатацию.  

Заключение

ALL-TEST IV PRO™ позволил получить полное представление об электрическом состоянии двигателя, определить наличие неисправностей ротора двигателя с минимальными потерями времени на поиск и устранение неисправностей.
Поскольку оборудование было отключено от сети, единственным оборудованием, способным выполнить этот тип тестирования, был анализатор электрических цепей двигателя.
Периодическое тестирование с помощью ALL-TEST IV PRO™ позволило бы выявить неисправность, возникающую с течением времени, раньше, чем любой другой метод тестирования.